河南能源常村煤矿降低煤质外来水分,每年增效700万元

2020/1/15 16:14:21 人评论 分类:行业动态

     【本网讯】1月13日,从常村煤矿千米井下传来喜讯,经过近3天的观察,2118煤仓不再渗水了,长期影响煤质的问题终于得以彻底解决。
      调度室副主任任荣祥说:“2118煤仓渗水已经不是一天两天的事情了,每小时渗水量达2方左右,因为没有找准渗水根源,先后投入了大量的人力、物力,但都治标不治本。”进入新的一年,矿领导高度重视,亲自安排,做出重要批示,要求由运销中心牵头,调度室、生产科、地测科、皮带队、27队等相关单位参与,一定要采取有效措施,不惜一切代价对煤仓渗水进行彻底治理。
     为圆满完成此项任务,参与此项工作的职能科室各自指定一名专职科级干部,多次到现场查看,“蹲点”式守候,彻底寻找问题根源。从方案的研究、改进、制定到实施,一直秉承实事求是的原则,经过观察,最终判断渗水原因是位于煤仓上边巷道的流水渗入地下所致。生产科立即制定施工方案,并在现场选择施工地点,要求施工单位严格按照泵坑设计参数施工。
     负责泵坑施工的27队,在不影响其他工作正常进行的同时抽调人力,克服施工现场狭窄,搬运物料困难等诸多因素,加班加点工作。经过近10天的努力,在距离2118煤仓15米的皮带巷底板往下挖了一个宽、长各2米的地坑,挖到3米多的时候,找到渗水点后,又往下边挖了两2米多,将地底下砸得很瓷实。然后用砖砌筑,水泥、沙、石子仔细粉饰,建成了一个收集渗水的水池。安装了一台自吸泵之后,要求专职人员及时排水。经过连日观察,杜绝了2118煤仓内部渗水,说明泵坑截流效果明显,为下一步煤质的稳定提升奠定了基础。
     “在泵坑施工过程中,因为巷道狭窄,运料困难大,构筑泵坑所用的灰、沙、水泥、砖等都是采用最原始的人工肩扛、抬运到施工地点。”27队队长张三军说:“我们严格按照生产科技术人员提供的施工要求施工,由于现场空间有限,给施工造成很大困难。原本5天就能完成的任务,我们用了10天才完成。但是功夫不负有心人,这个泵坑有效制止了渗水。”

      任荣祥说:“经测算,煤仓渗水问题的攻克将煤质外来水分减少了0.7%左右,可以提升毛煤发热量50大卡,每年可增收经济效益700万元。” 


    本网特约记者  李红波     编辑    陈茂春


      

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