小小“警示线”破解大难题!丰矿集团新高焦化备煤车间再添降本增效新动能

2025/8/29 23:06:27 人评论 分类:行业动态

  近日,新高焦化备煤车间在“党建+思维创新”融合模式下再传捷报——继通过硬件改造破解汽车卸煤效率瓶颈后,备煤车间支部书记带领团队聚焦“卸煤间断、流量不达标”的新问题,仅用两道黄色警示线,便将卸煤流量从每小时600吨提升至650吨以上,为企业生产效率再添“助推器”。
  此前,备煤车间通过加装倒“V”字形尖端顶钢构和不锈钢板,成功解决了受煤坑堵煤、外溢难题,卸煤效率显著提升。但新的问题随之出现;部分汽车司机因倒车技术偏差,每次倒车至卸煤坑需耗时近4分钟,导致卸煤间断、皮带运输供应不足,甚至频繁停机,难以稳定达到每小时600吨的流量目标。
  面对这一“卡脖子”细节,车间支部书记再次带头蹲守现场,细致观察每辆卸煤车的操作流程,最终锁定“倒车精度”这一关键问题点。为高效解决难题,支部书记主动与汽车司机沟通交流,结合卸煤坑实际布局,提出在卸煤坑地面与挡墙上用黄色油漆绘制警示线的简易方案。这两道线清晰标注了最佳倒车位置,让司机无需反复调整,便能精准停靠。
  方案实施后,效果立竿见影。不仅卸煤流量稳定突破每小时650吨以上,平均每车卸煤所需时长可缩短半分钟左右,彻底解决了“供不上皮带运输”的问题。赣C0135E挂车卸煤车司机欣喜地说:“以前总担心倒车位置不对耽误时间,现在有了这两道线,一眼就能找对位置,再也不用为倒车发愁了!”

  从破解硬件瓶颈到优化操作细节,备煤车间党员团队始终以问题为导向,用“小创新”带来“大效益”。这两道看似普通的黄色警示线,不仅体现了党建引领下的精准施策,更成为企业降本增效、提升生产稳定性的生动实践,为后续生产环节高效运转筑牢了坚实基础。


  本网特约记者 杨波 张书豪  责编 陈茂春

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