【本网讯】近期,从任楼煤矿井下Ⅱ7226S底抽巷传来喜讯,该矿自动化钻探作业线3月份实现了单台台效3491米的优异成绩,再创单月台效历史新高,为矿井灾害治理和有序接替提供了有力保障。
高效进尺的背后,自动化钻机发挥了巨大作用。2021年该矿将瓦斯综合治理纳入智慧化矿山建设的重要组成部分,引进双履带式自动化钻机,改变生产作业方式,以Ⅱ7226S底抽巷为试点开展了自动化作业线的研究。“自动化钻机按照设定程序,可远距离一键操控,具备自动接、卸钻杆,自动钻进,自动记录钻孔深度等功能,目前小班用工减少一半,工效提高1.5倍。自动化钻机不仅提升了进尺效率,降低了员工劳动强度,而且为我矿打造智慧、安全、高效、绿色矿井奠定了基础。”
钻探区区长吴学健介绍,该矿以前迎头需要7至10人同时作业,双履带式自动化钻机投用后,只需4人作业即可。机械臂上下左右移动,不到一分钟便完成了从撤钻到抓取钻杆再到换钻杆的一连串动作,实现了钻孔施工的自动钻进,孔内瓦斯的防喷抽采,气、水、渣的有效分离和打钻矿渣的连续化运输。
学会了并不是重点,用好了才是目标!
为了提升打钻效率,使钻探队伍能力与智能化生产设备相匹配,该矿按照“干什么学什么,缺什么补什么”的原则,对重要岗位工种开展了精细化培训。
“我们采取“走出去、请进来”的培训方式,组织专班人员远赴重庆煤科院,参加为期一周的集训。同时邀请钻机厂家技术人员到矿现场指导,开展为期半个月的理论+实操培训,其中专班人员身先士卒,充分发挥模范带头作用,将在厂家集训学习的钻机运行的步骤、操作流程与维护知识等,进行现场教学,很快专班操作人员掌握了自动化钻机的操作要领,业务水平明显提升,为井下实战打下良好的基础。”该区技术区长郑浩说。
该区管理人员牢固树立“安排工作首先考虑安全”、“没有钻尺就没有进尺”的核心理念,紧盯施工现场,把控重点环节,强化设备维修保养。在工作中合理优化劳动组合和工时利用,采取精细分工、进尺目标层层分解、责任落实到个人、进尺与工分挂钩等措施,有效的激发了员工工作的积极性。成立党员攻坚专班围绕Ⅱ7226S底抽巷自动化钻探作业线精品工程,始终以“三个不相信”精神,汇集团队的智慧和力量啃“硬骨头”,破难关攻难题,干出过得硬的成果。在自动化钻探作业线运行的过程中,发挥党员的“头雁”作用,体现了“关键时刻冲得上去、重担袭来扛得起、紧要关头靠得住”的担当本色,增强了凝聚力和战斗力。
2022年3月份,通过科学组织,高效钻进,实现了单台台效3491米的优异成绩,再创历史新高,为该矿后续瓦斯综合治理提供了有力支持。
本网通讯员 毛玉军、郭春梅、尤赵明 编辑 陈茂春