杨柳煤业1075智能化综采工作面在回采过程中,支架前端液压管路经常出现甩管、断管、爆管、漏液等现象,有时一个班需要更换10多根高压胶管,安全威胁大,材料成本高,更换时间长,对生产极为不利。
检修工凡梁和朱飞刀在长期的检修维护过程中,经过仔细分析、研究,找到了问题的“症结”。电液控支架前梁的管路连接较长,且吊挂不规范、不整齐,导致割煤和移架期间出现刮碰和挤压,造成甩管、断管、爆管、漏液等现象。凡梁和朱飞刀苦思冥想,动手动脑,改造革新,变前梁4根管路连接为2根管路连接,适当缩短连接距离,并自制夹板,统一规整,把管路固定在顶梁上,成功消除了煤机割煤、移架出现的甩管、断管、爆管、漏液等现象,赢得了生产时间,降低了维修强度。使智能化工作面减少使用高压胶管270多根,同时每月可减少近100根管路的维修更换量,节约成本约6万多元,创造了可观的经济效益。
本网特约记者 祝大明 通讯员 朱杰 编辑 陈茂春